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在役薄壁大管徑管線(xiàn)切割接入技術(shù)應(yīng)用-經(jīng)濟(jì)職稱(chēng)論文發(fā)表范文

來(lái)源:職稱(chēng)論文咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布時(shí)間:2022-06-05 21:22:55
摘要:在役海洋老舊石油平臺(tái)由于生產(chǎn)的需要,經(jīng)常會(huì)對(duì)生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行擴(kuò)容改造,施工過(guò)程經(jīng)常會(huì)遇到新老流程的接入,而大管徑薄壁管線(xiàn)的接入一直是施工過(guò)程的重難點(diǎn)。國(guó)外某施工項(xiàng)目創(chuàng)新性地采用砂輪機(jī)切割、充氣隔離壩隔離焊接輔助黃金焊口檢驗(yàn)的技術(shù),完成了一條28英寸(1英寸=2.54厘米)薄壁管線(xiàn)的接入,該方法避免了使用大量氮?dú)鈱?duì)原管線(xiàn)進(jìn)行惰化,且隔離壩的使用大大減少了管線(xiàn)吹掃和清洗工作量,提高了焊接安全性,減少了相應(yīng)的停產(chǎn)工期,從而節(jié)省項(xiàng)目成本,為提前恢復(fù)投產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。   關(guān)鍵詞:海洋石油平臺(tái);維修改造;大管徑管線(xiàn);接入點(diǎn)   0引言   本文針對(duì)海洋石油老舊平臺(tái)改造的特點(diǎn),依托于中東地區(qū)某老平臺(tái)改造項(xiàng)目,在平臺(tái)擴(kuò)容改造施工過(guò)程中,需要對(duì)平臺(tái)上現(xiàn)有的28英寸(1英寸=2.54厘米)薄壁不銹鋼火炬系統(tǒng)管線(xiàn)進(jìn)行切割,切割隔離后焊接接入28英寸×12英寸三通作為新管線(xiàn)的接入點(diǎn),從而完成新安裝管線(xiàn)與原流程的對(duì)接,為后續(xù)同類(lèi)型的施工過(guò)程提供借鑒和參考。   海洋石油論文:海洋石油檔案分類(lèi)及著錄工作探究   1方案的選擇   在役平臺(tái)管線(xiàn)改造與常規(guī)的新建平臺(tái)相比,常常受到現(xiàn)場(chǎng)施工空間、生產(chǎn)管線(xiàn)、管內(nèi)殘余氣體的影響,需采取非常規(guī)的技術(shù)或方案才能更好地完成改造工作。   在該項(xiàng)目中,有一條28英寸薄壁不銹鋼火炬系統(tǒng)管線(xiàn)需要在彎頭上方切割,并且在切割位置焊接接入28英寸×12英寸的三通,從而實(shí)現(xiàn)新增管線(xiàn)與平臺(tái)原有管線(xiàn)的連接。對(duì)于接入點(diǎn)的操作,可以選擇便攜式不銹鋼管挖孔式馬鞍孔切割,即等離子火焰切割,該方法是一種快速便捷的切割方式,等離子火焰切割機(jī)由于設(shè)備小,只相當(dāng)于便攜式行李箱大小,且容易操作,被廣泛應(yīng)用于不銹鋼管線(xiàn)的切割。   考慮到該平臺(tái)已建成投產(chǎn)30年,設(shè)備設(shè)施老化嚴(yán)重、危險(xiǎn)氣體泄漏時(shí)有發(fā)生,即使管線(xiàn)停產(chǎn)后管內(nèi)殘余的氣體濃度也很高,且需要接入的管線(xiàn)兩端沒(méi)有閥門(mén)可以隔斷,即使經(jīng)過(guò)管線(xiàn)的隔離、惰化以及清洗后也很難保證管壁內(nèi)無(wú)殘余的可燃物。   因此,要在已經(jīng)生產(chǎn)30年的28英寸薄壁管線(xiàn)上采用火焰切割焊接存在很大風(fēng)險(xiǎn),切割焊接過(guò)程產(chǎn)生的火花極容易引起火災(zāi)。由于施工位置的空間限制,常規(guī)的氣動(dòng)鋸因其體積較大,現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有足夠的操作空間,操作起來(lái)不方便,容易因?yàn)椴僮鞑划?dāng)而對(duì)管線(xiàn)造成傷害。鑒于此種情況,施工技術(shù)團(tuán)隊(duì)提出了使用砂輪機(jī)切割不銹鋼管線(xiàn),然后采用新型隔離壩組合的技術(shù)方案,確保管線(xiàn)切割與接入工作的安全高效[1]。   2施工過(guò)程   首先,基于現(xiàn)場(chǎng)管線(xiàn)接入點(diǎn)確定焊接位置,固定要切割管線(xiàn)的兩端防止應(yīng)力釋放產(chǎn)生位移。劃線(xiàn)標(biāo)記后采用砂輪機(jī)首先打磨表層,利用鉆頭鉆一個(gè)小孔檢測(cè)管線(xiàn)內(nèi)危險(xiǎn)氣體濃度,同時(shí)在管線(xiàn)遠(yuǎn)端利用鼓風(fēng)機(jī)通風(fēng),在管內(nèi)濃度降低后,繼續(xù)利用砂輪機(jī)沿管周均勻切割,直至切割完成。切割完成后,利用新型隔離壩封堵管線(xiàn)切割處,該隔離壩采用防火耐高溫橡膠材質(zhì),設(shè)計(jì)選型滿(mǎn)足28英寸管線(xiàn)密封要求,且放氣后能通過(guò)12英寸管口取出。隔離壩充氣后確保封堵嚴(yán)密及壓力穩(wěn)定,靜置一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)無(wú)殘余氣體漏出、密封效果好。   由于管徑大、管壁薄,管線(xiàn)組對(duì)采用焊接限位塊 與對(duì)口器綜合使用,在組對(duì)過(guò)程中逐漸微調(diào)管口圓周度,確保組對(duì)偏差在規(guī)定范圍內(nèi)。組對(duì)完成后進(jìn)行打底焊接,焊接過(guò)程中需使用氣體探測(cè)器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)焊接位置危險(xiǎn)氣體濃度,并觀(guān)察隔離壩狀態(tài)。由于該位置屬于黃金焊口(即指焊接過(guò)程中,不需要做試壓的一部分焊口,如管道和設(shè)備直接連接、新系統(tǒng)與老系統(tǒng)連接的焊口),作為海洋石油平臺(tái)改造特有的焊口類(lèi)型,黃金焊口無(wú)法進(jìn)行水壓試驗(yàn),需通過(guò)特殊檢驗(yàn)方式替代。   由于該焊口管徑大、管壁薄,項(xiàng)目組采取了分層RT檢驗(yàn)的方式,打底完成后進(jìn)行第1次RT檢驗(yàn),并繼續(xù)填充第2層和第3層,每層焊接完畢后再次進(jìn)行RT檢驗(yàn),3次檢驗(yàn)均一次性合格。該焊口由于在役管線(xiàn)管徑大、管壁薄、管內(nèi)存在危險(xiǎn)氣體,且施工空間狹窄,人與及設(shè)備可操作空間極小,原計(jì)劃采用焊接牛腿固定氣動(dòng)鋸以及管線(xiàn)氮?dú)獯祾叩确绞竭M(jìn)行切割和焊接,如采用此種方案停產(chǎn)工期為10天。通過(guò)砂輪機(jī)切割與新型隔離壩聯(lián)合使用的技術(shù)方案,從切割到檢驗(yàn)完成僅用了3天時(shí)間,大大縮短了停產(chǎn)施工工期[3]。   3主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)   3.1不銹鋼薄壁大管徑管線(xiàn)冷切割技術(shù)由于平臺(tái)改造的特殊性,管線(xiàn)切割接入位置空間較小,選擇砂輪機(jī)切割不僅能夠隨時(shí)調(diào)整切割點(diǎn),確保管線(xiàn)切割位置的精確,還能有效控制管線(xiàn)的元周度變形量,切割中首先鉆一個(gè)小孔檢測(cè)管內(nèi)危險(xiǎn)氣體情況,在切割過(guò)程中要實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè),一旦濃度超標(biāo)隨時(shí)停止。   3.228英寸三通組對(duì)圓度調(diào)整技術(shù)28英寸薄壁管線(xiàn)從中間切割后由于應(yīng)力釋放會(huì)產(chǎn)生一定的變形,項(xiàng)目組人員在施工前充分考慮到該因素,提前用倒鏈固定管線(xiàn)兩端,在切割過(guò)程中均勻切割。切割完成后組對(duì)時(shí)通過(guò)焊接限位塊與對(duì)口器綜合使用,微調(diào)接口圓度,確保了管線(xiàn)組對(duì)偏差在規(guī)定范圍內(nèi)。   3.3新型隔離壩封堵應(yīng)用技術(shù)平臺(tái)管線(xiàn)為28英寸不銹鋼火炬管線(xiàn),兩端無(wú)截止閥門(mén),且管內(nèi)含有殘余危險(xiǎn)氣體。為了保證焊接質(zhì)量和施工安全,首次利用新型隔離壩作為隔離工具,該工具采用防火橡膠制作,通過(guò)充氣將氣囊在管線(xiàn)接入點(diǎn)兩端的隔離部位充滿(mǎn)進(jìn)行封堵,焊接完成后放氣,通過(guò)新接入的三通取出,有效地確保了管內(nèi)無(wú)危險(xiǎn)氣體。   4結(jié)語(yǔ)   該技術(shù)成功高效地完成了平臺(tái)在役管線(xiàn)的切割和接入,充氣型隔離壩的首次應(yīng)用隔離了焊接位置的危險(xiǎn)氣體,保證了施工安全。由與該接入方式屬于黃金焊口,需要進(jìn)行3次RT作業(yè),再加上管徑大、壁厚薄、管內(nèi)含有危險(xiǎn)氣體,因此原計(jì)劃工期為10天。采用該技術(shù)后,避免了危險(xiǎn)氣體影響,加快了切割機(jī)焊接效率,僅3天便完成了全部工作,節(jié)省了工期及成本,對(duì)于同類(lèi)型的海洋石油老平臺(tái)改造工作具有一定的參考意義。   參考文獻(xiàn):   [1]王超.工藝管線(xiàn)接入點(diǎn)改造方式解析[J].科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào),2019(34):32,34.   [2]朱澧,孫道青,崔榮帥,等.氦氮試驗(yàn)在油氣平臺(tái)改造中的應(yīng)用與接入點(diǎn)位置檢漏的解決方案[J].中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2019(17):181-182.   [3]萬(wàn)青霖,萬(wàn)樹(shù)峰,王京翠.海洋石油生產(chǎn)平臺(tái)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)與管理[J].化工機(jī)械,2015(3):436-437,449.   作者:張海波,李凱,劉恕平
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